1. 項目背景
項目現(xiàn)狀數(shù)據(jù)情況(按周收集數(shù)據(jù),至少最近3個月)
項目與戰(zhàn)略指標的關聯(lián)(集團經(jīng)營目標-公司經(jīng)營目標-部門經(jīng)營目標-本項目目標-包括生產(chǎn)/效率/安全/士氣/環(huán)境/成本/質量等)
2. 確定改善目標/實施范圍
改善目標:
通過本次改善將過粉機流程設計更改為過油機流程、提升現(xiàn)場5S的整體水平,為員工提供舒適的作業(yè)環(huán)境、為品質提供保證條件,使質量不合格率下降2%到以下,質量合格率達到99%以上、剝皮現(xiàn)象以不再發(fā)生。
現(xiàn)狀調查
現(xiàn)行流程質量保證頻率不高,工作環(huán)境差?,F(xiàn)行模式給5S管理帶來很大的不便,5S管理困難,存在質量隱患。
問題描述
工作環(huán)境差,現(xiàn)行模式給5S管理帶來很大的不便,5S管理困難,存在質量隱患。流程質量無法保證。
數(shù)據(jù)收集
現(xiàn)行流程質量保證頻率不高,工作環(huán)境差?,F(xiàn)行模式給5S管理帶來很大的不便,存在質量隱患,5S管理困難,分析驗證要把過粉機更改為過油機。
原因分析
流程剖析
因果分析
1. 過粉不均,干潮不好控制。
2. 下道工序環(huán)節(jié)不衛(wèi)生。
3. 因滑石粉影響線纜質量,不好脫皮。
4. 對5S管理帶來阻擾困難。
5. 清潔、清掃時很難打掃干凈。
關鍵原因確定
經(jīng)過分析更改過油機:1.改觀了下道工序環(huán)節(jié)不衛(wèi)生; 2.改善了過粉不均,完全不成在此問題;3.改善了因質量問題不好脫皮的現(xiàn)象;4.改善了對5S管理困難,美化了工作環(huán) ;5.改善了對清潔,清掃打掃不干凈的現(xiàn)象。
措施制定
改善計劃
效果驗證
項目收益確認(硬性收益)
文件標準化
作者:博革咨詢
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